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當前位置:首頁>>新聞中心>>技術(shù)文章 ? 氧含量分析儀在氯乙烯項目聚合反應釜工藝的實際應用
文案編輯:宜昌盛達科技有限公司 閱讀量:1335 次 發(fā)表時間:2024-06-24 09:03:42
陜西某化工企業(yè)110萬噸/年聚氯乙烯項目有4條生產(chǎn)線,每條生產(chǎn)線有6臺108立方米聚合反應釜?;厥障到y(tǒng)由水環(huán)壓縮機、回收氯乙烯冷凝器和回收氯乙烯放空冷凝器組成。該系統(tǒng)自運行以來,回收速率慢,聚合反應釜利用率低,樹脂質(zhì)量不穩(wěn)定,產(chǎn)能無法提升。因此,該企業(yè)根據(jù)實際生產(chǎn)情況進行了改進,具體如下:
工藝分析:純水通過供料回收脫氣塔脫除純水中的氧,脫氧后的純水進入聚合反應釜和汽提塔沖洗塔盤使用,由于一些原因?qū)е旅摎馑撗跣Ч?,脫除后的純水氧含量較大,純水進入聚合反應釜、汽提塔沖洗塔盤等,氧氣就會隨著聚合反應釜回收和汽提塔抽真空回收到回收系統(tǒng)。
汽提塔中漿料揮發(fā)出的組分通過汽提塔真空泵回收至回收系統(tǒng),汽提塔塔盤墊片由于長時間運行,塔盤密封墊老化,塔盤螺栓生銹,導致塔盤墊片密封不良,外界空氣從縫隙進入汽提塔中,接著汽提塔真空泵抽至回收系統(tǒng),此時的回收系統(tǒng)氧含量偏高。
聚合回收系統(tǒng)氧含量偏高產(chǎn)生的影響:
1、導致氣相氯乙烯經(jīng)回收壓縮機壓縮冷凝后的液相氯乙烯單體氧含量高,當回收氯乙烯單體進入聚合反應釜反應時生產(chǎn)的樹脂粒徑偏細。粒徑過細就會導致干燥系統(tǒng)旋風分離組堵料,堵塞的物料從尾氣洗滌塔帶出,浪費物料和環(huán)境污染。
2、回收系統(tǒng)設備、管線等易自聚,特別是供料回收氯乙烯冷凝器,回收氯乙烯放空冷凝器管程、封頭自聚變得嚴重,導致氣相氯乙烯通過回收壓縮機壓縮后,回收速率、回收冷凝效果降低,回收系統(tǒng)壓力升高,聚合反應釜出料時間變長,產(chǎn)能、經(jīng)濟效益降低,清理設備中的自聚物維修費用高、周期長。此外,產(chǎn)生的自聚物容易堵塞回收系統(tǒng)管線和設備泄壓管口,在異常情況下壓力無法釋放,致使設備法蘭連接處泄漏氯乙烯,存在很大的安全隱患。
3、壓縮回收的氯乙烯單體氧含量偏高,進入聚合反應釜反應,容易在分配臺、內(nèi)冷管、攪拌葉處形成自聚物,由于聚合反應釜運行時間長,自聚物可能會脫落至釜中,堵塞卸料口和出料管線,如果判斷錯誤就會導致卸料不干凈,造成下釜進料因填料容積比過高的滿釜事件。
根據(jù)以上分析得出:首先,需要提高脫氣塔的脫氧能力;其次,需安裝氧含量分析儀對各個工藝點進行氧含量監(jiān)測,確保各個工藝點的氧含量達到標準,根據(jù)實際情況確定是否充入氮氣進行置換。而汽提塔則根據(jù)氧含量分析儀的數(shù)值判斷是否進行排查堵漏處理。
該企業(yè)通過一系列的技術(shù)改進措施,并配套使用在線氧含量分析儀之后,回收系統(tǒng)中的氧含量得到了有效控制,提高了生產(chǎn)的安全性和穩(wěn)定性,減少了回收系統(tǒng)的自聚,提高了聚合回收的效率、產(chǎn)能和經(jīng)濟效益,避免了安全事故的發(fā)生。
本文關(guān)鍵詞:氧含量分析儀,氧氣分析儀
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